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  铝锭入炉直输成品 以一顶十产量翻番

  智能改造减员增效实现“供消”平衡

  正阳科技流水线

  □记者 徐赛瑾

  本报讯 近年来,我市加大智能制造扶持力度,规范智能制造专项资金的运行管理,促进机器人、智能车间和数字化工厂等智能制造应用,同时组建专家团队,强化技术支撑,加快产业转型升级。在政府积极引导下,我市各企业智能制造热情高涨,进一步加大智能化改造投入力度,积极探索产业新模式,推动产业转型升级。

  走进浙江正阳科技股份有限公司生产车间,只见一台台机器正有序地运转,几乎看不到人工作业,原本最脏乱的压铸车间也变得整洁明亮。该公司生产部主任杨林山说,这正是智能化改造带来立竿见影的成效。

  自技改以来,正阳科技先后引进多套先进设备,实现减员增效。在铝压铸车间内,17台压铸机日夜无休地作业,辅以自动传送带上下料、机械臂打磨毛刺等智能化设备,搭建成几条全自动生产流水线,整个过程仅需2名员工负责看线和检查,600多种电动工具铝结构件便会自动下线。

  “现在,铝压铸车间已基本实现无人化,将铝锭放入熔化炉后,流水线末端输出的就是成品,整个过程均为机械化操作。”杨林山介绍,车间实行两班倒24小时运转,现在4名管理人员可以替代40多名员工,轻松实现1人代替10人的减员增效。人员虽然减少了,但产量翻了一番,原先每小时消耗1吨铝水,现每小时消耗2吨铝水,单位时间铝水消耗率增长100%,每日可生产三四万模结构件。

  据悉,整条全自动流水线通过对传统压铸机改造,依托信息化控制,实现所需铝水由专门给汤线按规定程序输送到位,并通过给汤机、取料机、喷雾机实现四连杆自动给汤、自动取料、自动喷雾。“机器换人”不仅提升压铸产品的质量,实现节能降耗,而且员工无需直接接触高温铝水,更能确保安全。

  不仅如此,去年正阳科技投资300万元引进德国进口节能熔化炉,一小时可熔2吨铝水,正好够车间生产所需,铝水供给消耗平衡的同时,也实现了“无烟无尘”的铝压铸无人车间。

  同样是智能示范车间的拉瓦清洗设备有限公司,今年年初陆续引进两条智能码垛生产线,一台台成品经人工装箱后,通过传送带运转至自动化码垛生产线,分拣、覆膜,机器人准确吸住产品,一箱一箱整齐码垛。“原来的七八条短线生产已被这条50米长的智能码垛生产线取代,而此前需要50多名工人完成的工作,现在只需要15人就可以完成。”拉瓦公司计划部经理周正伟说。


永康日报 经济新闻 00011 2019-05-15 永康日报2019-05-1500006;永康日报2019-05-1500008;永康日报2019-05-1500009;永康日报2019-05-1500010 2 2019年05月15日 星期三