革新工艺 采用新技术节水降污 两家有色金属企业免酸洗废水达标排放 ■记者 程娉婷 本报讯 有色金属加工行业处理氧化皮一直以酸洗为主,酸洗工艺不但产生酸雾,其酸洗废水的排放也带来污染。现在,该行业一些企业积极革新工艺,治污节水,涌现了鸿耀高新铜材有限公司、创新铜业有限公司等治水典型。 鸿耀公司: 采用冷轧技术免酸洗 15日10时30分,错峰用电的鸿耀公司挤压车间里,已不见员工身影,但连续挤压机仍在正常作业。“自年产1.5万吨高精度功能性符合材料技改项目投产后,原材料到成品实现了一次成型。采用冷轧技术,铜材表面无氧化附着物,免去了酸洗工序。”该公司生产部经理邱计平说。 传统去氧化工艺以酸洗为主,需要用大量清水冲洗。这种工艺生产成本高,对水资源造成浪费,酸洗过程中产生的酸雾和废酸液也让达标排放成为一大难题。 鸿耀公司率先采用全新技术处理铜材表面质量,大幅提高清洁生产制造水平。 这家公司还循环利用生产用水,将所有生产设备的水管连通,用过的水经处理后回收再利用。“每天产量不同,我们一般会回收利用3至7天。随后,水经净化处理排放,年可节约8万吨水。”邱计平说。 在污水处理池边,记者刚好遇上该公司治污专员朱金云。他掏出随身携带的PH试纸,俯身测试水质,检测显示PH值为7。“每隔两小时测一次,确保废水达标排放。”朱金云说。在清澈见底的水池里,记者发现一只蟑螂在畅游。“它已经在这里存活20多天了,我们没赶它走也是想借它来测水质。”朱金云解释。 创新铜业: 雨水用于冷却环节 在创新铜业新改造的生产车间里,投资500多万元的表面清洗线已安装到位,光亮退火炉、高精度轧机等高精设备也正待与雨污管道相连。 “表面清洗线虽然前期投入较大,但用铣面机代替酸洗,可直接将氧化皮刨掉,废料还可出售,减污节水,改善生产环境。” 创新铜业技术部负责人周子平说,“技改项目在今年下半年正式投入使用后,下半年我们将会陆续淘汰老旧设备,将产能提档。” 此外,创新铜业在新厂房边建了450立方米的蓄水池收集雨水,回收的雨水用于铜材冷却。“生产过程中,每小时约需200立方米冷却水。我们给每套设备都设置了内部循环系统,整个公司的雨污管道也已连通,雨水回收,污水经处理后再回收,都用于对水质要求低的热轧冷却环节,基本实现了零排放。”周子平说。 记者来到污水处理池边,只见原本铁锈色的污水经处理排放到水槽里,已明显变清澈。水槽边装有水质监控探头。周子平说,那是环保局设的水质自动监测监控系统,每月有专人来取样检测,确保水质达标。 水槽隔墙的另一边,还有几个蓄水池,池面上漂满了绿浮萍,水里养着泥鳅。“这是实验池,泥鳅也是我们的‘检验工具’之一。水经检测如果达标,就被输送回用于热轧冷却。”周子平说。 特约协办 我们行动 |